工艺冶炼低磷硫H13模具钢
发布者未知 来源:P20模具钢材料批发中心 发布时间:2014-11-12
工艺冶炼低磷硫H13模具钢
提高模具钢纯净度已成为提高模具性能和寿命的重要手段,随着热作模具钢H13 (4Cr5MoSiV1)中磷和硫含量的降低,钢的冲击韧性显著提高,各向异性随之减少,钢的疲劳性能亦有所改善[1、2]。大同特殊钢公司得出,当SKD61 (H13)钢的硫含量从0.03%降至≤0.010%时,可使钢的冲击韧性提高1倍,钢的等向性和抗热疲劳性能显著提高,制成模具的寿命得到延长[3]。
近年来对H13进口材成分的分析显示,无论是日本的SKD61,还是美国的AISIHl3,钢的P、S含量均为:P≤0.015%、S≤0.005%;国内一些用户也相继对冶金厂提出P≤0.012%、S≤0.008%的要求。
大冶特钢通过18tEF-20tLF(VD)工艺,成功冶炼出钢中P≤0.012%、S≤0.005%的H13热作模具钢。本文叙述了EF-LF(VD)脱磷、脱硫和脱氧工艺实践。
1 H13钢的成分控制和试制工艺
1.1 成分控制
用EF-LF(VD)冶炼时,H13钢成分的控制范围和成品材分析成分列于表1。
由表1可见,H13钢中的C、Cr、Mo、V等均按中限控制,以便得到稳定的性能,钢中磷、硫含量分别控制在0.012%和0.005%以下。
表1 H13模具钢化学成分/%
1.2 EAF工艺 配料要求为:C1.20%-1,40%、P≤0.040%、 S≤0.040%,Pe-Mo随炉料部分装入。
电弧炉装料前垫底石灰500~600kg,采用综合氧化法,脱C量≥0.30%;氧化前期,造渣碱度 2.5-3,吹氧压力0.4-0.6MPa,氧化后期,造渣碱度1.8-2.0,吹氧压力0.6-0.8MPa,采用流渣操作,纯沸腾时间≥5 min;P≤0.007%,T=1620℃,扒尽全渣,造稀薄渣,加Fe-Cr,吹氧待Fe-Cr熔化后加Fe-V、C-Si粉预还原,扒渣,并加活性石灰造渣,渣量为钢水量的3%-5%,C-Si粉还原,渣白,T=1600-1620℃,出钢,包中加Al0.5 kg/t,钢包烘烤温度≥800℃。
1.3 LF(VD)精炼全程吹氩工艺
LF工位,吹氩、测温、加热,视渣况调渣,初调和微调成分,1580-1600℃时,加Al0.5 kg/t,抽真空≤1 333Pa,当1530-1550℃时,破真空,加 Ca-Si,1510~1530℃时起坑浇钢。
1.4 冶炼过程炉渣成分和熔点测定
用3530X射线荧光分析仪测试炉渣成分,其结果列于表2。由表2可见,EAF出钢前至二次精炼完毕时,CaO/SiO2为1.37-1.66,渣中总铁含量从1.5%左右降至0.47%左右。
表2 H13模具钢冶炼各期炉渣分析
当渣系的熔点和粘度较低时,则可加快渣料的熔化,并改善渣系的流动性,从而保证渣?钢反应有较好的动力学条件。
测定了冶炼H13钢时各期炉渣的熔点。在氧化期的熔点较低,在1250℃左右,精炼各期的炉渣熔点在1300-1370℃。
1.5 冶炼过程钢中磷、硫含量的变化
在电弧炉的氧化末期,H13钢中的磷含量为0.007%,成品磷含量为0.010%-0.012%,回磷量为0.003%-0.005%。
由图3可见通过LF(VD)精炼后H13钢中的硫含量可稳定地达到0.005%。
1.6 LF(VD)处理过程H13钢中氧含量的变化
表3列出LP(VD)处理过程中H13钢氧含量的变化。由表3可见,通过VD处理,全程吹氩,可使H13钢中的氧含量达到10×10-6左右。
表3 LF(VD)+Ar气搅拌处理过程H13模具钢中氧含量的变化/×10-6
2 分析讨论
2.1 H13钢的脱磷
从炉料80%熔化后,到碳氧反应激烈开始前,由表2熔化末期炉渣成分中TFe含量10.57%?10.67%可见,渣中FeO浓度高,此时温度低,非常有利于脱磷。通过装料垫底石灰,提前造渣,及时补加渣料,控制好碱度,并浅吹氧,熔池得以搅拌,使脱磷顺利进行,并采用流渣操作,可快速将磷降至0.007%;磷由熔化末期的0.028%降至扒渣前的0.007%,历时45min,扒渣后,随还原期的进行,温度升高,同时大量的调加合金,以及出钢过程的进行,钢中磷由0.007%涨至0.010%?0.012%,这在EF+LF(VD)工艺路线生产中是不可避免的。
2.2 H13钢的脱硫
由于钢中Cr含量高,还原期正常造渣,炉渣粘稠,故须适当降低炉渣碱度,造低碱度渣,保证整个脱硫过程炉渣的流动性,以利于脱硫反应的/顷利进行,由表2可见,整个还原过程CaO/Si0,维持在1.37-1.66,在EAF中,通过活性石灰造渣,提高了(CaO)有效浓度,同时Fe-Si、Fe-Mn的加入以及C-Si粉的还原,当炉渣变白,即可翻炉出钢,操作中采用“低坑大口”、钢渣混冲,硫在出钢过程去掉30%~40%。
在LF过程中,通过EAF后包中加Al及LF吹氩搅拌,随脱氧反应的进行(表3),渣中FeO不断降低(表2),且渣钢反应界面增大,使钢中硫/顷利去除。由图3可见,钢中硫由EAF出钢至包中时的0.015%~0.016%降至真空前的0.006%~ 0.009%。在VD过程中,通过再次加A1及吹氩、抽真空,对钢液深脱氧、去气,渣中TFe进一步降至 0.5%以下(表2),钢中硫亦进一步降至0.005% 。
3 结论
(1)EAF装料垫入占3%料重的石灰,控制前期熔渣的碱度,并采取流渣操作,利用前期温度低,可迅速将磷降至0.007%,终可将钢中磷控制在≤0.012%。
(2)EF+LF(VD)工艺过程中,EAF造低碱度渣CaO/SiO2=1.4-1.6,渣量占钢水量的4%~ 5%,经LF精炼加Al、吹氩,可将钢中硫降到 0.010%以下,再通过VD处理,随着对钢水深脱氧的进行,钢中硫含量终可控制到≤0.005%。
提高模具钢纯净度已成为提高模具性能和寿命的重要手段,随着热作模具钢H13 (4Cr5MoSiV1)中磷和硫含量的降低,钢的冲击韧性显著提高,各向异性随之减少,钢的疲劳性能亦有所改善[1、2]。大同特殊钢公司得出,当SKD61 (H13)钢的硫含量从0.03%降至≤0.010%时,可使钢的冲击韧性提高1倍,钢的等向性和抗热疲劳性能显著提高,制成模具的寿命得到延长[3]。
近年来对H13进口材成分的分析显示,无论是日本的SKD61,还是美国的AISIHl3,钢的P、S含量均为:P≤0.015%、S≤0.005%;国内一些用户也相继对冶金厂提出P≤0.012%、S≤0.008%的要求。
大冶特钢通过18tEF-20tLF(VD)工艺,成功冶炼出钢中P≤0.012%、S≤0.005%的H13热作模具钢。本文叙述了EF-LF(VD)脱磷、脱硫和脱氧工艺实践。
1 H13钢的成分控制和试制工艺
1.1 成分控制
用EF-LF(VD)冶炼时,H13钢成分的控制范围和成品材分析成分列于表1。
由表1可见,H13钢中的C、Cr、Mo、V等均按中限控制,以便得到稳定的性能,钢中磷、硫含量分别控制在0.012%和0.005%以下。
表1 H13模具钢化学成分/%
项目 | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | V |
要求成分 | 0.37-0.45 | 0.20-0.50 | 0.80-1.20 | ≤0.020 | ≤0.015 | 4.50-5.30 | 1.10-1.15 | 0.80-1.10 |
控制成分 | 0.39-0.43 | 0.35-0.45 | 0.95-1.10 | ≤0.012 | ≤0.005 | 4.95-5.10 | 1.20-1.30 | 0.90-1.00 |
成品14D2484 | 0.42 | 0.36 | 1.00 | 0.010 | 0.005 | 5.11 | 1.24 | 0.93 |
成品14D2486 | 0.40 | 0.36 | 1.03 | 0.013 | 0.005 | 5.00 | 1.24 | 0.95 |
电弧炉装料前垫底石灰500~600kg,采用综合氧化法,脱C量≥0.30%;氧化前期,造渣碱度 2.5-3,吹氧压力0.4-0.6MPa,氧化后期,造渣碱度1.8-2.0,吹氧压力0.6-0.8MPa,采用流渣操作,纯沸腾时间≥5 min;P≤0.007%,T=1620℃,扒尽全渣,造稀薄渣,加Fe-Cr,吹氧待Fe-Cr熔化后加Fe-V、C-Si粉预还原,扒渣,并加活性石灰造渣,渣量为钢水量的3%-5%,C-Si粉还原,渣白,T=1600-1620℃,出钢,包中加Al0.5 kg/t,钢包烘烤温度≥800℃。
1.3 LF(VD)精炼全程吹氩工艺
LF工位,吹氩、测温、加热,视渣况调渣,初调和微调成分,1580-1600℃时,加Al0.5 kg/t,抽真空≤1 333Pa,当1530-1550℃时,破真空,加 Ca-Si,1510~1530℃时起坑浇钢。
1.4 冶炼过程炉渣成分和熔点测定
用3530X射线荧光分析仪测试炉渣成分,其结果列于表2。由表2可见,EAF出钢前至二次精炼完毕时,CaO/SiO2为1.37-1.66,渣中总铁含量从1.5%左右降至0.47%左右。
表2 H13模具钢冶炼各期炉渣分析
冶炼期 | 炉号 | 炉渣成分/% | |||||||
CaO | SiO2 | MgO | TFe | MnO | P2O5 | Al2O3 | CaO/SiO2 | ||
熔化末期 | 14D2484 | 13.26 | 16.28 | 2.53 | 10.67 | 14.71 | 0.24 | 1.70 | 0.81 |
14D2486 | 12.16 | 16.41 | 3.01 | 10.57 | 12.66 | 0.13 | 3.05 | 0.74 | |
氧化末期 | 14D2484 | 27.39 | 14.08 | 2.82 | 13.45 | 4.53 | 0.22 | 2.35 | 1.95 |
14D2486 | 28.23 | 16.55 | 2.96 | 13.53 | 3.87 | 0.29 | 3.18 | 1.71 | |
EF出钢前 | 14D2484 | 33.47 | 24.11 | 4.36 | 1.53 | 0.35 | 0.066 | 3.18 | 1.39 |
14D2486 | 40.28 | 27.50 | 5.25 | 1.44 | 0.26 | 0.027 | 7.69 | 1.46 | |
LF末期 | 14D2484 | 37.53 | 27.41 | 5.57 | 0.63 | 0.12 | 0.009 | 9.88 | 1.37 |
14D2486 | 35.89 | 22.44 | 7.99 | 0.75 | 0.08 | 0.016 | 12.74 | 1.59 | |
VD真空后 | 14D2484 | 32.62 | 21.81 | 8.68 | 0.64 | 0.13 | 0.010 | 13.08 | 1.50 |
14D2486 | 35.41 | 21.64 | 8.49 | 0.69 | 0.07 | 0.008 | 13.45 | 1.64 | |
精炼起坑前 | 14D2484 | 32.01 | 20.81 | 8.66 | 0.49 | 0.06 | 0.011 | 12.97 | 1.54 |
14D2486 | 34.05 | 20.49 | 9.02 | 0.46 | 0.05 | 0.003 | 14.24 | 1.66 |
测定了冶炼H13钢时各期炉渣的熔点。在氧化期的熔点较低,在1250℃左右,精炼各期的炉渣熔点在1300-1370℃。
1.5 冶炼过程钢中磷、硫含量的变化
在电弧炉的氧化末期,H13钢中的磷含量为0.007%,成品磷含量为0.010%-0.012%,回磷量为0.003%-0.005%。
由图3可见通过LF(VD)精炼后H13钢中的硫含量可稳定地达到0.005%。
1.6 LF(VD)处理过程H13钢中氧含量的变化
表3列出LP(VD)处理过程中H13钢氧含量的变化。由表3可见,通过VD处理,全程吹氩,可使H13钢中的氧含量达到10×10-6左右。
表3 LF(VD)+Ar气搅拌处理过程H13模具钢中氧含量的变化/×10-6
炉号 | EAF出钢后 | 真空前 | 真空后 | 起坑 | 成品材 |
14D2484 | 99.1 | 46.0 | 21.5 | 8.5 | 8.5 |
14D2486 | 95.4 | 38.9 | 26.9 | 11.5 | 11.45 |
2.1 H13钢的脱磷
从炉料80%熔化后,到碳氧反应激烈开始前,由表2熔化末期炉渣成分中TFe含量10.57%?10.67%可见,渣中FeO浓度高,此时温度低,非常有利于脱磷。通过装料垫底石灰,提前造渣,及时补加渣料,控制好碱度,并浅吹氧,熔池得以搅拌,使脱磷顺利进行,并采用流渣操作,可快速将磷降至0.007%;磷由熔化末期的0.028%降至扒渣前的0.007%,历时45min,扒渣后,随还原期的进行,温度升高,同时大量的调加合金,以及出钢过程的进行,钢中磷由0.007%涨至0.010%?0.012%,这在EF+LF(VD)工艺路线生产中是不可避免的。
2.2 H13钢的脱硫
由于钢中Cr含量高,还原期正常造渣,炉渣粘稠,故须适当降低炉渣碱度,造低碱度渣,保证整个脱硫过程炉渣的流动性,以利于脱硫反应的/顷利进行,由表2可见,整个还原过程CaO/Si0,维持在1.37-1.66,在EAF中,通过活性石灰造渣,提高了(CaO)有效浓度,同时Fe-Si、Fe-Mn的加入以及C-Si粉的还原,当炉渣变白,即可翻炉出钢,操作中采用“低坑大口”、钢渣混冲,硫在出钢过程去掉30%~40%。
在LF过程中,通过EAF后包中加Al及LF吹氩搅拌,随脱氧反应的进行(表3),渣中FeO不断降低(表2),且渣钢反应界面增大,使钢中硫/顷利去除。由图3可见,钢中硫由EAF出钢至包中时的0.015%~0.016%降至真空前的0.006%~ 0.009%。在VD过程中,通过再次加A1及吹氩、抽真空,对钢液深脱氧、去气,渣中TFe进一步降至 0.5%以下(表2),钢中硫亦进一步降至0.005% 。
3 结论
(1)EAF装料垫入占3%料重的石灰,控制前期熔渣的碱度,并采取流渣操作,利用前期温度低,可迅速将磷降至0.007%,终可将钢中磷控制在≤0.012%。
(2)EF+LF(VD)工艺过程中,EAF造低碱度渣CaO/SiO2=1.4-1.6,渣量占钢水量的4%~ 5%,经LF精炼加Al、吹氩,可将钢中硫降到 0.010%以下,再通过VD处理,随着对钢水深脱氧的进行,钢中硫含量终可控制到≤0.005%。